裝載機仿真結果表明,相比于傳統的整數階控制算法而言,分數階PI~λD~μ控制算法在控制形式上更為靈活,能取得更好的控制效果。以某型號裝載機為試驗樣車,設計了工作裝置電液比例控制系統實驗方案,對理論研究、仿真分析所得到的系統模型進行進一步驗證。實驗結果表明,電液比例控制系統在樣車上的實際性能表現和理論分析模型基本符合。實驗結果對前文的理論分析有很好的驗證作用,說明分數階PI~λD~μ控制算法在裝載機工作裝置電液比例系統中有良好的性能表現,為分數階PI~λD~μ控制算法在其他工程車輛電液比例控制系統中的應用中提供一定工程實際參考價值。輪式裝載機行駛路面復雜、工作環境惡劣,在作業過程中駕駛員承受劇烈的振動沖擊,長時間的駕駛作業嚴重影響操作人員的健康;同時,沖擊振動也會加快裝載機的零部件失效,并且降低其作業效率。
僅依靠簡單的計算和頻繁更換彈簧來改善匹配特性,增加了設計成本,因此現階段對二者匹配特性的研究具有重要意義和實用價值。本文基于校企合作項目“滑移裝載機先導閥與多路閥匹配優化”展開研究,以解決某機型存在的實際問題為基礎,對先導閥與多路閥組成的控制系統的匹配特性進行了更深入的研究,提出先導閥與多路閥的匹配原則,形成了一套能夠普遍適用于先導控制系統的匹配理論,為主機廠在解決類似問題時提供了思路與依據。(1)詳細說明先導閥及多路閥的內部結構及工作原理,分別闡述先導閥的壓力輸出特性及多路閥的流量控制特性并建立相應的數學模型。繪制二者的匹配特性曲線,通過聯立方程找到影響兩者匹配特性的因素。
裝載機作業環境惡劣、作業工況復雜,駕駛員需要通過頻繁的換擋操作來完成鏟裝作業,對駕駛員的駕駛水平是一種嚴峻的考驗。液力變速器的應用不僅增強了裝載機的自適應性,而且極大的改善了駕駛員的駕駛操作。因此,液力變矩器在裝載機上的應用已成為主流趨勢。隨著技術的發展,對裝載機性能提出了更高的要求。目前,國內裝載機普遍存在換擋品質問題,較差的換擋品質不僅會引起換擋沖擊,還會增加傳動系統的動載荷,加速零件的磨損,降低零件的使用壽命。因此,提高裝載機液力變速器換擋品質具有重要的意義。以某型液力變速器為研究對象,對其換擋品質進行仿真并進行了試驗驗證,本文主要研究內容和結論如下。(1)確定了換擋品質的評價指標為沖擊度、滑磨功和換擋時間,并對換擋品質影響因素進行了分析。
對液力變速器結構、換擋傳動路線和電液控制系統進行了分析,對平穩結合閥的工作原理進行了研究,并重點分析了液力變速器前進擋與后退擋換擋品質控制策略;建立液力變速器換擋過程等效力學模型,對換擋過程扭矩相與慣性相進行了研究,并分析了換擋各階段離合器油壓對于換擋品質的影響,為換擋品質研究奠定了基礎。(2)根據液力變速器電液控制系統原理,利用液壓系統仿真軟件AMESim建立其電液控制系統模型,便于分析離合器換擋油壓與換擋時間;基于液力變速器試驗臺模型,建立了液力變速器機械傳動系統仿真模型,便于分析離合器主、從動片轉速及滑磨轉矩,計算換擋滑磨功;為保證仿真模型的正確性,對傳動效率、轉動慣量、摩擦系數等影響參數進行了分析。

在此基礎上,建立液力變速器機電液系統聯合仿真模型,為換擋品質仿真做好準備工作。(3)對液力變速器機電液系統聯合模型進行換擋品質仿真,分析了離合器換擋油壓、換擋時間和動態換擋過程,并計算變速器換擋滑磨功。針對前進擋換擋過程中由于離合器充、泄油重疊時間太短而出現的動力中斷問題,提出對電液控制系統進行改進,并對待分離離合器采取延遲換擋動作時刻和延長泄油時間的換擋品質控制策略。仿真結果表明,通過改進電液控制系統并采取一定的換擋品質控制策略可以避免換擋過程中產生動力中斷,并減小換擋滑磨功,改善其換擋品質。(4)為了對液力變速器換擋品質進行試驗,搭建了液力變速器試驗臺架,并對試驗系統與試驗方法進行了研究。在試驗臺上對變速器換擋油壓、換擋時間及換擋滑磨功進行了試驗,并與仿真進行對比,發現誤差較小,驗證了換擋品質仿真的正確性與可靠性,為進一步改善換擋品質提供了試驗依據。
由于在試驗臺上無法測試整機換擋沖擊度,為了測試換擋沖擊,在試驗臺上利用動態信號測試分析系統對液力變速器進行了換擋振動試驗。分析了換擋過程中變速器三個方向的振動加速度,并以加速度均方根衡量換擋沖擊。試驗結果驗證了換擋品質分析的正確性,同時為換擋品質改善提供了方法。裝載機是一種常用的土方鏟運機械,因其機動、靈活,且價格低廉在國內礦山、工地等各類工程市場得到廣泛應用。可靠、高效、低能耗、舒適等是目前整機技術研究的主要方向。整機可靠性開發是裝載機技術提升的一個重要方向。裝載機在高沙塵地區作業,因為使用的空氣濾清器的濾紙材質差或濾紙損壞未及時更換導致濾清器過濾能力下降或失效,常出現發動機缸內缸套、活塞等零部件早期磨損。